2014年即將過去,對于一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠(以下簡稱“一汽錫柴”)而言,這無疑又是一個豐收之年。據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示,1~11月,一汽錫柴奧威11升機僅在一汽市場銷量就接近35000臺,同比增長31.66%;一汽錫柴奧威L、M等系列天然氣發(fā)動機同樣連續(xù)接到批量訂單,1~10月銷量同比增幅達到83.6%;在海外市場,一汽錫柴同樣保持強勁的增長勢頭,截至10月份,一汽錫柴機出口銷量同比增長31.3%。
一汽錫柴用一組組漂亮的數(shù)據(jù),為其2014年的履歷交上了一份滿意的答卷。強勁的市場勢頭,再一次向人們展示了一汽錫柴作為國內(nèi)發(fā)動機行業(yè)的領頭羊所獨具強勁氣勢;效率與精細的完美結(jié)合在一汽錫柴身上得到了最生動的體現(xiàn)。
多措并舉提升效率
一汽錫柴超高的生產(chǎn)效率一直享譽業(yè)界,一汽錫柴如何提高提高生產(chǎn)效率的手段有哪些?
對此,一汽錫柴生產(chǎn)部相關負責人表示:“我們提高生產(chǎn)效率的方法有很多,具體來說,主要分為以下三個部分:一是通過技術改造,流程優(yōu)化,管理改進等手段,提升日產(chǎn)能力;二是通過調(diào)整開班方式,跨線作業(yè),優(yōu)化生產(chǎn)組織,提高生產(chǎn)效率;三是結(jié)合工時測定工作的開展,對各生產(chǎn)線崗位節(jié)拍進行系統(tǒng)分析,運用E鄄CRS改善技法,對各崗位內(nèi)容進行重組優(yōu)化,運用人機工程方法,對生產(chǎn)線進行‘削峰填谷’改善,提高人員利用率,減少人員配置?!睋?jù)這名工作人員介紹,2014年是一汽錫柴生產(chǎn)效率進步迅速的一年,截至10月份,一汽錫柴生產(chǎn)線上已完成人員壓降63人,完成目標任務的100%。通過測算,1~10月裝配車間人均出產(chǎn)率提高了10%以上。
從銷量數(shù)據(jù)不難看出,一汽錫柴在市場上受到了極大的熱捧,特別是今年一汽錫柴國四產(chǎn)品得到了前所未有的迅速上量,如何協(xié)調(diào)各平臺提升生產(chǎn)效率、增強應變能力,成為一汽錫柴生產(chǎn)部面臨的重大難題。
像面臨很多其他的挑戰(zhàn)時所做出的決策一樣,一汽錫柴首先想到了從“人”入手,著手提高職工團隊的能力和素質(zhì)?!盀榱思訌姽芾?,提高人員素質(zhì),我們排查各級人員的培訓需求,包括操作人員、管理人員、技術人員會同行政部,編制培訓計劃;同時,我們充分利用低產(chǎn)期,開展各級培訓,確保操作人員具備操作常識、管理人員具備合理調(diào)度、組織的能力;我們不僅‘授之以魚’,更重要的是堅持‘授之以漁,通過培訓,提升技術人員解決技術質(zhì)量問題的水平?!币黄a柴生產(chǎn)部相關負責人介紹道。
除此之外,一汽錫柴生產(chǎn)部門開展了全面的排查,努力抓好各項工作的整改和提升。針對前期摸底過程中所暴露的問題,協(xié)調(diào)各單位抓好生產(chǎn)準備:總裝線各品種適應性排查,確保各類機型均能順利生產(chǎn),如針對背包式油底殼機型開展B00線座車架改造工作;新增專項設備,滿足質(zhì)量和產(chǎn)量要求,如4/6DLD飛輪螺栓擰緊機;對普通B00臺位排水系統(tǒng)等進行技術改造,以適應國四校車……
充足的準備,同樣是提升裝配能力、提高生產(chǎn)效率的重要環(huán)節(jié)。為此,一汽錫柴進一步梳理、編制和優(yōu)化國四裝配工藝,加強對現(xiàn)生產(chǎn)的指導;研發(fā)部門還特意加速進行了W/X/N和4/6DLD的壓縮校車時間的研究工作,確保具備批量貫徹條件;生產(chǎn)線上繼續(xù)組織國四零件的部裝工作,減少裝配工藝節(jié)拍,增加裝配效率;針對目前國四機節(jié)拍慢、產(chǎn)能下降的現(xiàn)狀,加強工藝研究,提升產(chǎn)能……種種舉措的有序開展,從根本上保障了一汽錫柴超高的生產(chǎn)效率。
多快好省精細生產(chǎn)
對于一汽錫柴而言,高效率并不意味著泥沙俱下的單純的數(shù)量上的增長。一汽錫柴所致力與構建的,是一種生產(chǎn)效率、生產(chǎn)質(zhì)量、節(jié)能低耗高度統(tǒng)一的精細化生產(chǎn)模式。今年3月16日解放公司啟動精細化工程,一汽錫柴生產(chǎn)部多措并舉,推進精細化工程,實現(xiàn)了效率和精細的完美統(tǒng)一。
“開展精細化工程以來,我廠通過精心策劃和組織,在裝配車間推廣應用防錯技法,尤其在冷卻噴嘴安裝、左右懸置安裝、軸承安裝等重點質(zhì)量崗位,分析人工控制難點,采用設備互鎖、圖像識別、聲光報警、自動標識等20項防錯措施,提升過程質(zhì)量控制能力,消除問題隱患;在此基礎上,生產(chǎn)部系統(tǒng)梳理上一年的總裝、校車、油封三環(huán)節(jié)的各類故障,排列出典型問題14項,制定和落實了57條改進措施;針對降低物料配送差錯、減少零件二次污染等質(zhì)量要求,生產(chǎn)部還同步開展了‘提高ERP料單準確率’、‘減少裝配免清洗件比例’的專項工作?!闭劶啊熬毣こ獭保黄a柴生產(chǎn)部相關負責人難掩自豪之情。
據(jù)了解,為了實現(xiàn)了效率和精細的完美統(tǒng)一,一汽錫柴強化了工藝改進,組織開展全員、全崗位、全過程普查,強化工序改善,針對工序評價中存在的薄弱點制訂了專項提升計劃,措施已全部落實到位,促進了工序符合率的提高。
與此同時,一汽錫柴強化標準作業(yè)有效運行,建立標準作業(yè)工作流程,強化二級標準作業(yè)執(zhí)行檢查,確保各生產(chǎn)線標準作業(yè)維護及時,執(zhí)行可控。發(fā)布了《裝配車間標準作業(yè)指導書管理細則》,規(guī)范了標準作業(yè)編制、維護、培訓等流程,對近80個崗位的標準作業(yè)進行了修訂工作。
一汽錫柴的“精細化工程”開展以來,取得了客觀的成果。據(jù)介紹,在按照精益化生產(chǎn)要求而施行的由專職檢驗驗收向校車工自檢驗收轉(zhuǎn)化,即“校檢合一”模式,從2013年5月實施到2014年3月結(jié)束,經(jīng)過10個月的努力,共計培養(yǎng)出150名校檢工,取得行政部上崗資質(zhì)的人員有122名。
用超越同行的生產(chǎn)效率助力火爆的市場銷量,用精細化的生產(chǎn)模式保障產(chǎn)品質(zhì)量、助力品牌提升;一汽錫柴這種將效率與精細完美融合的生產(chǎn)模式,為企業(yè)的騰飛奠定了最扎實的基礎。